為強化生產成本管控,煉鐵事業部料場車間堅持算賬經營理念,聚焦節支降費重點工作,全力推進“全員點檢”和“全員維修”管理模式,邁出了極致降成本控費用的堅實一步。
如何破局:外協費用擠占成本空間
過去,混勻料場取料機調斗工作主要由協力單位負責,在業務回歸后轉變為“自己干”。煉鐵事業部下達了"噸鋼維修費降低15%"的目標,料場車間根據煉鐵事業部下達的目標任務,成立了以"長壽工匠"陶康為帶頭人,料場“操檢維調”員工為主要成員的設備維護小組,構建起“操檢合一"小組實戰練兵的三級聯動機制,全力打造煉鐵事業部自主維修的“王牌”團隊。
初試牛刀:調斗維修首戰告捷
1月份,料場車間首次向調斗工作“亮劍”。根據堆料情況迅速完成了堆料高度、密度等工況信息測算,動態調整了斗輪機構參數,優化了取料速率,提升設備效能,成功縮短檢修作業時長1.2小時,以穩扎穩打和高效優質的維修技術,贏得了認可,為后續穩步推進調斗工作奠定了堅實的基礎。
料場員工易小勇表示:“以前每次調斗檢修作業都要等協力單位來維修,不僅耗時長還增加了成本。現在我們自己動手,既節省了開支,又提升了團隊協作能力。”
效果說話:自主維修巧解困局
事實證明,員工自主開展調斗作業,費用最省、效率最高。需要調斗時,維護小組能夠第一時間快速到達現場進行檢修作業,減少停工等待時間;其次,員工對設備性能和工藝流程的熟悉程度更高,能夠更精準、快速地完成檢修作業;同時,自主維修減少了對外部資源的依賴性,提高員工的技能水平和生產組織能力,增強員工自主管理和創新創效能力。正如料場車間主任熊曉勇所說:"省下的是真金白銀,煉出的是看家本領!"(周立妮 朱軍)