本報訊 截至11月底,新鋼煉鐵事業(yè)部燒結(jié)固體燃料消耗為47.65kg/t,降幅明顯,達到了歷史最好水平。
為保持高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢,該部充分發(fā)揮鐵前工序整合優(yōu)勢,以高爐為中心,強化算帳經(jīng)營,持續(xù)開展降本增效行動。固體燃料消耗占燒結(jié)總能耗的70%左右,為降低燒結(jié)生產(chǎn)成本,該部開展了一系列的實踐與攻關(guān)。
首先,提高燒結(jié)料層,將6#、7#燒結(jié)機臺車料層厚度提高至850mm,8#燒結(jié)機提高至840mm。該部通過厚料層燒結(jié),燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)鼓強度明顯提升,3臺燒結(jié)機強度均在79.5%以上,達到了歷史最好水平,有效減少了返礦量,提升成品率。
其次,粒度抽樣發(fā)現(xiàn)返礦粒度偏粗。返礦配比較高,造成成品礦極大浪費,增加了固體燃料消耗。該部通過改造返礦篩板,返礦中粒度大于5mm的顆粒低于了10%,降低了返礦比例,減少了燒結(jié)礦浪費,促進燃料消耗下降。
與此同時,該部加強對各臺燒結(jié)機返礦粒度、鋪底料粒度的檢查,發(fā)現(xiàn)粒度不符合要求及時更換篩板,減少燒結(jié)礦成品的浪費。在高性價比非主流礦的使用和固體燃料消耗上,該部做好總量平衡,配礦結(jié)構(gòu)中增加了國內(nèi)精粉配比,提高了混勻礦中的氧化亞鐵含量,為燒結(jié)固體燃料消耗降低創(chuàng)造原料條件。
新鋼數(shù)智化部加強了燒結(jié)控制系統(tǒng)維護,大力推進數(shù)智化技術(shù)應(yīng)用,通過集成先進的傳感器、云計算等先進裝備技術(shù),實現(xiàn)智能燒結(jié),使生產(chǎn)過程變得更加高效、精準,也大幅提升了生產(chǎn)線的環(huán)保指標。
據(jù)統(tǒng)計,今年下半年該部燒結(jié)固體燃料消耗比上半年共計降本1238.34萬元。 (甘志鴻 嚴小斌)
《中國冶金報》(2024年12月12日 08版八版)