重慶鋼鐵向速度要效益,全方位推進極致效率,不斷激發生產經營活力。去年下半年,重慶鋼鐵熱卷產線關鍵指標累計刷新31次紀錄,平均軋制間隙縮短16.44%,為打造中國西南地區最具競爭力的熱卷產線強基賦能。
年修技改夯實極致效率基礎。2024年7至8月,重慶鋼鐵熱卷產線進行了大范圍的改造升級,包括升級全線L1/L2系統、新增R0粗軋機、改造精軋彎竄輥系統及運輸區運卷方式、更新打捆機設備等重點項目,通過這些項目的實施,優化了粗軋機軋制道次,提升了精軋機精度和過程模型控制計算精度,提高了多道次打捆效率和運輸效率,同時較目標計劃時間提前進入熱負荷試車,為熱卷產線投產當周實現雙爐達產達效、投產次月實現三爐達產達效奠定了基礎。
全員創新推動極致效率發展。為提升抵御行業“嚴冬”的內生動力和競爭力,重慶鋼鐵堅持以創新為抓手,促進“全員創新”,突破生產瓶頸,推動產線發揮極致效率。熱卷產線年修技改后,為順利達產達效,以“區域+項目”成立17個攻關小組,通過技術革新解決了200余項效率瓶頸問題,打通了生產順行“經脈”。熱卷產線團隊的“精軋換輥效率提升”項目,圍繞換輥超時攻克了5個技術瓶頸,換輥效率提升33%,為產線實現極致效率貢獻力量;“板帶四輥可逆式粗軋機軋制效率提升研究與應用”項目,粗軋機標定效率提升38.5%,實現創效約115萬元,榮獲第二十七屆全國發明展“金獎”。2024年,熱卷團隊輸出專利、自主管理、技術秘密等創新成果累計37項,并取得了令人矚目的成績。
技術突破譜寫極致效率新篇章。2024年11月,重慶鋼鐵熱卷產線實現了“雙鋼軋制工藝”的技術突破,F1咬鋼間隙較平均咬鋼間隙提升了7.6%,軋制間隔時間迎來了新的里程碑,躋身進入國內熱軋線領先水平。該產線將不斷推進該項技術的攻關工作,充分發揮各機組效能、釋放產線產能,大幅提升產線作業效率。
指標突破彰顯極致效率成效。2024年9月以來,重慶鋼鐵熱卷產線多項生產經營關鍵指標實現歷史性的突破,紀錄刷新高達31次。平均小時卷數提升10.02%,平均日產卷數、月產卷數提升12.45%,平均班產量、日產量提升13.79%,月產量增長1.6%,噸鋼燃耗降至1GJ以下,熱裝率達到87.89%,均達到了歷史最好水平。
重慶鋼鐵將持續錨定噸鋼降本增效,強化品種鋼產品比例,加強對產線產能、效率、成本等關鍵指標進行攻關,用成本和產品競爭力來抵御嚴峻市場和強勁對手的雙重沖擊,提高企業分位值,為早日打造西南地區最具競爭力的板卷基地,不斷開創重鋼高質量發展新局面積極貢獻。