本報(bào)通訊員 張志喜
“在水廠這條生產(chǎn)線上,我技改的靈感或來源于每一次的學(xué)習(xí)機(jī)會,或來源于一些生活經(jīng)歷,或來源于自己的一次突發(fā)奇想……總而言之,我總試著向細(xì)節(jié)要技改的靈感。這些靈感的實(shí)施讓水廠提升了效率,降低了故障率和崗位人員勞動強(qiáng)度等,能帶來如此多的好處,何樂而不為呢?”首鋼水鋼瑞泰大自然飲業(yè)公司SQTI(水鋼全員快速改善)管理體系推進(jìn)員楊濤說。
去年1月份,楊濤參加貴州貴陽水博會時,了解了大廠新設(shè)備的工藝流程等。回來后,他就動起了腦筋:“能不能優(yōu)化我們自己的水廠流程,提升生產(chǎn)效率?”
回到公司后,他觀察到,其他廠家水桶內(nèi)洗時間為12秒到15秒,而大自然水廠用時為19秒到21秒。“作為流水線作業(yè),一道工序延長3秒,整個清洗工序有12道細(xì)分工序,整套流程下來我們就要比別的廠家多用36秒,無形中降低了生產(chǎn)效率!”楊濤說。針對這一情況,楊濤與同事一起改造程序和調(diào)整PLC(可編程控制器件)里的內(nèi)洗時間,由19秒縮短至15秒,還將之前的內(nèi)洗壓力值調(diào)至3倍壓力,讓水桶清洗得更干凈。
在流水線作業(yè)中,有一道工序是套標(biāo)機(jī)對桶口進(jìn)行套標(biāo)作業(yè),此前每次套標(biāo)10張膜,一般有5張至6張會套歪,需要崗位人員扶正。“為什么膜會被套歪?”細(xì)心觀察后楊濤發(fā)現(xiàn),套標(biāo)工序從套標(biāo)機(jī)出來后再到人工燈檢處是同一根皮帶,進(jìn)行燈檢的人有時會拿起桶進(jìn)行搖晃檢查,造成皮帶抖動,因此在套標(biāo)時容易套歪。這影響生產(chǎn)效率不說,還增加了崗位職工的勞動強(qiáng)度。經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn)論證后,他決定把一整根皮帶改成兩截皮帶,并在中間增加一臺電機(jī),保證搖晃桶時不影響套標(biāo)作業(yè),改造后成功提升了套標(biāo)的準(zhǔn)確率。
水廠吹瓶機(jī)上坯夾子配件是銅質(zhì)的,經(jīng)過多年磨損,配件內(nèi)有間隙,運(yùn)行中很難讓夾子精準(zhǔn)對位,影響生產(chǎn)。為此,楊濤和他的同事與廠家溝通購買新配件,但廠家反饋,由于設(shè)備已更新?lián)Q代,這一配件只能定做,每個配件需要1000元。“能不能用其他材質(zhì)的配件來代替呢?”楊濤問自己。隨后,他通過現(xiàn)場多次試驗(yàn),決定用塑料件填補(bǔ)間隙,不僅節(jié)約了成本,后續(xù)維護(hù)更換也更為方便了。
今年初以來,水鋼持續(xù)將建立“SQTI”管理體系作為深化精益管理、增強(qiáng)生存競爭力、打好高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)的重要抓手,水鋼基層各級單位的干部職工思想認(rèn)識、工作作風(fēng)、方法思路也不斷轉(zhuǎn)變,設(shè)備缺陷整改、安全隱患防范治理、生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境整治方面都取得了看得見、摸得著的改變和成效。從發(fā)生在楊濤和他的同事身邊的故事可以看到,“SQTI”正持續(xù)發(fā)展成為該公司基層單位的一種新風(fēng)尚,大家都鉚足一股勁,以“SQTI”為抓手,持續(xù)推進(jìn)安全環(huán)保、產(chǎn)品質(zhì)量、效率效益的提升。
《中國冶金報(bào)》(2025年03月12日 07版七版)