本報訊 今年初以來,該公司紀委針對轉底爐生產(chǎn)脫鋅率低的狀況,積極主動融入生產(chǎn)開展監(jiān)督,不僅提高了金屬化球團的品質,為煉鋼生產(chǎn)降低了成本,也提高了次氧化鋅的產(chǎn)量和質量,獲得了較好的效益。9月份,江西新鋼環(huán)保科技有限公司的轉底爐脫鋅率達到85%,比今年1月份提高了15%。
今年初,面對轉底爐生產(chǎn)脫鋅率只有70%,遠低于國內(nèi)同行業(yè)先進水平的局面,新鋼環(huán)科紀委深入塵泥作業(yè)區(qū)一線,了解掌握轉底爐生產(chǎn)脫鋅率低的原因,并和作業(yè)區(qū)技術人員積極探討提高脫鋅率的措施,結合創(chuàng)建精益產(chǎn)線,從加強員工技能培訓、改進工藝、強化現(xiàn)場管理等方面提出了監(jiān)督意見。
新鋼環(huán)科塵泥作業(yè)區(qū)根據(jù)監(jiān)督意見,扎實開展提高脫鋅率工作。該作業(yè)區(qū)先后完善制訂了《崗位作業(yè)指導書》《關鍵過程控制》《設備維護標準》《崗位技能矩陣圖》等12大類基礎管理手冊、圖冊,員工編制審定單點課56篇,覆蓋產(chǎn)線所有崗位,并在培訓方面一點一滴穩(wěn)步推進操作的標準化和規(guī)范化,穩(wěn)步提高員工操作技能。此外,該作業(yè)區(qū)積極改進改善工藝,優(yōu)化原料配比結構,提高生球含碳率,控制混合料含水率,調整黏結劑用量,穩(wěn)定生球成球率;調整烘干系統(tǒng)參數(shù),根據(jù)生產(chǎn)狀況及時調整鏈篦機運行速度及煙氣溫度,控制入爐料含水率≤1%,穩(wěn)定入爐料跌落強度;提高轉底爐溫度,把轉底爐主還原區(qū)溫度提高約20攝氏度,進一步提升還原反應效率。同時,該作業(yè)區(qū)加強現(xiàn)場管理,定期清理煙氣系統(tǒng),提升氧化鋅收集效率,穩(wěn)定轉底爐爐內(nèi)氛圍,并于每周召開脫鋅率攻關會,對一周的脫鋅率情況進行總結分析,針對存在的問題研究解決辦法。 (劉衛(wèi)萍)
《中國冶金報》(2023年10月11日 04版四版)