今年,重慶鋼鐵物流運輸部在控制鐵路延占費用支出上持續發力,把提高翻車機作業效率,降低鐵路貨車在廠內停留時長,納入重點成本控制指標。引導員工樹立“創新創效”意識,以技術攻關實現設備效率提升,達成翻車機效率最優的工作目標。
技術改造前,翻車機作業效率未達到翻車機效率最優的區間范圍。鐵路作業區員工圍繞生產保供和挖潛降本的工作主線,開展實地勘查、調閱資料、現場交流,決定從提升設備聯動效率、減少撥車機中途停車時間、縮短撥車機與接車距離三個方面提高翻車機效率,縮短卸車時間。
對翻車機主體設備的撥車機、轉子、遷車臺、推車機各機器運行時間進行精準測算,縮短翻車機與其他配套設備聯動時的等待時間,實現多個設備和系統的高效配合。
增加翻車機與其他設備之間的運行聯鎖點。過去,撥車機需要停車等待遷車臺、轉子回位后才開始運行,改造后,減少了撥車機停車時間,與遷車臺、轉子回位運行保持動態一致,提高設備運行效率,此舉減少翻車機單車卸車時間約25秒/車。
撥車機位置向接車位遷移,縮短距離近6米,通過系統和設備技術改造,消除撥車機中途停車時間,實現撥車機連續運行到接車位接車,減少翻車機作業時間20秒/車。
對設備實施技術改造后,翻車機作業時間提高了45秒/車,每日路車在廠停時減少2小時/車,路車停時費用預計降本92萬元。(李超群 向傳興)