寶武集團(tuán)中南股份軋材廠板材精整作業(yè)區(qū)從細(xì)節(jié)管理入手,對(duì)每一道工藝環(huán)節(jié)精打細(xì)算、分毫必爭,用數(shù)據(jù)說話,用典型案例做表率,發(fā)動(dòng)大家從身邊小事做起,積極開展降本增效、現(xiàn)場改善工作,取得好效果。
在板材3號(hào)庫火切現(xiàn)場,班長邱小平發(fā)現(xiàn)隨著火切鋼板批量增大,火切機(jī)物料的消耗也變大,特別是火切槍嘴,每月至少要消耗150個(gè)以上。他通過現(xiàn)場調(diào)研,槍嘴消耗量大的主要原因是槍嘴被燒壞。查閱各種離線火焰切割機(jī)使用說明后,他負(fù)責(zé)制定出改善措施。班中他嚴(yán)格要求每個(gè)班員作業(yè)前要做好槍嘴通道清潔,保持孔道內(nèi)清潔光滑,并用細(xì)砂紙輕輕研磨割嘴頭,保證割嘴頭和割炬配合嚴(yán)密,防止打開切割氧調(diào)節(jié)閥時(shí)出現(xiàn)回火跳槍和燒壞槍嘴。經(jīng)過不斷摸索,在火切生產(chǎn)訂單量大時(shí),槍嘴消耗從每月的150個(gè)以上降低到90個(gè)以內(nèi),每月可實(shí)現(xiàn)降本0.49萬元。
隨著板材產(chǎn)品訂單變得多樣化,鋼板生產(chǎn)工藝環(huán)境增多,現(xiàn)場待處理鋼板逐漸變多,給精整作業(yè)區(qū)帶來了巨大的壓力和挑戰(zhàn)。面對(duì)困難,作業(yè)區(qū)黨員骨干挺身而出,團(tuán)結(jié)一致,積極出謀劃策。為了能盡快消化待處理鋼板,負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的黨員易承鈞主動(dòng)與物流部溝通,重新規(guī)劃鋼板定置堆位,拓展庫容量,將同工藝、同規(guī)格的鋼板進(jìn)行集中堆放,可減少噴印入庫時(shí)噴印設(shè)備的參數(shù)調(diào)節(jié)時(shí)間;規(guī)范噴印機(jī)清洗頻次和要求,做好日常關(guān)鍵設(shè)備的維護(hù)工作;同時(shí)充分運(yùn)用3號(hào)庫便攜式噴印機(jī),組織檢驗(yàn)入庫,減少待處理鋼板二次轉(zhuǎn)運(yùn)。盤活現(xiàn)場鋼板流轉(zhuǎn)效率后,鋼板入庫效率大幅提升,板材成材率每月均能完成95%以上,1月鋼板在線過板效率達(dá)到96.09%,對(duì)比12月提升1.14%。在效率提升的基礎(chǔ)上,1月板材精整噸鋼電耗完成3.54kWh/t,對(duì)比12月降低0.06kWh/t,實(shí)現(xiàn)效率提升促降本增效。
除了成本控制、效率提升外,產(chǎn)品質(zhì)量也是板材精整作業(yè)區(qū)日常關(guān)注的重點(diǎn)工作。作業(yè)區(qū)建立了嚴(yán)格的自檢、互檢制度,除了崗位操作工按時(shí)巡檢,確保沒有質(zhì)量問題外,設(shè)備點(diǎn)檢員蘇海斌更是時(shí)刻緊盯產(chǎn)品質(zhì)量,不放過任何一個(gè)細(xì)節(jié)。在雙邊剪剪切鋼板過程中,出現(xiàn)輸送跑偏時(shí),他一直扎根在現(xiàn)場,通過利用現(xiàn)場停機(jī)間隙時(shí)間,多次進(jìn)入機(jī)架內(nèi)排查具體原因,對(duì)輸送輥道和滾輪水平高度進(jìn)行測量和檢查。他重新檢查設(shè)備監(jiān)測程序,將夾送輥輥速重新調(diào)整為相近,減少同步軸異常傳動(dòng),同時(shí)找到相應(yīng)尺寸的定位鍵,加裝在夾送輥側(cè)面制作同步卡碼,卡在同步軸對(duì)應(yīng)的四條鍵槽內(nèi)進(jìn)行定位,并加焊固定。通過改進(jìn)后,夾送輥恢復(fù)了同步運(yùn)轉(zhuǎn),鋼板跑偏現(xiàn)象得到有效遏制。1月鋼板剪切缺陷率穩(wěn)定控制在1.56%,對(duì)比上月降低了0.24%,實(shí)現(xiàn)降本6.5萬元。(陳睿)